截止到6月22日,齊魯石化氯堿廠首次采用干冰新技術清理空冷器運行半個月來,空冷器換熱效果顯著提升,為夏季高溫生產提供了支撐。
氯堿廠氯乙烯裝置多臺空冷器分布在各個單元裝置區域,為了確保換熱效果,必須定期清理空冷器積垢,以前清理空冷器積垢都是采用傳統的高壓水沖洗,但水沖洗效果不理想。此問題嚴重影響夏季空冷器的換熱效果,也嚴重影響到裝置的運行參數和負荷的穩定。
為了提升換熱效果,氯堿廠外出調研先進的清理技術,他們發現有干冰清理空冷器的新技術,清理效果較好,能否把水洗改成干冰沖洗成為技術人員研究的課題。該廠經過反復研討、論證完全可以采用干冰新技術清理空冷器。
因為是首次采用干冰新技術清理空冷器,沒有現成的經驗借鑒,他們多次研討,制定清洗方案,仔細審核,把各種遇到的問題都仔細考慮進去,逐步完善清理方案,最終形成了在不影響生產的情況下實行在線處理空冷器的辦法。
5月28日,他們停止第一臺空冷器風機電源,經過反復確認施工條件,開具了動火和受限作業票證,嚴格按照方案進行清理,車間領導帶班下沉一級現場指導清理。清理完后,技術人員對空冷器出、入口清理前、后的溫差、管外觀進行對比,清理效果較好。
隨后,他們根據生產情況,輪流清理其余空冷器,6月7日,完成最后一臺空冷器清理,用時12天順利完成了3個生產單元14臺空冷器的清理工作。
空冷器清理投用后,車間對空冷器的運行狀況進行了跟蹤,經過一段時間的運行,換熱效果顯著提升,達到了預期目的。
氯堿廠氯乙烯車間主任宋開鋒介紹,新技術的應用,把管壁頑固的積垢清除掉,保證了換熱效果,為夏季高溫高負荷生產提供了可靠保證。
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